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第76章 擴大黏土 + 鐵礦儲備,最佳化冶煉工藝

2025-11-26 作者:莫明的心煩

赤漠的晨光剛為黑石山勾勒出清晰輪廓,林舟團隊已根據衛星地圖制定出 “資源儲備雙擴計劃”—— 透過精準勘探與高效開採,將黏土儲備量提升至 500 公斤,鐵礦儲備量突破 1000 公斤,同時針對前期冶煉中發現的 “溫度波動”“燃料損耗” 問題,對土法鍊鐵工藝進行系統性最佳化。“現在我們的鐵鏟、陶罐等產品已透過萬倍具現惠及民生,必須提前儲備足夠資源,應對後續更大規模的技術推廣需求。” 林舟手持終端,看著螢幕上標註的 “黏土礦富集區” 與 “鐵礦脈延伸帶”,“而且最佳化後的冶煉工藝能將粗鐵轉化率再提升 5%,這意味著同樣的資源能產出更多優質產品,價效比更高。”

擴大黏土儲備的關鍵在於 “分層開採與分類儲存”。根據衛星光譜分析,黑石山南側的黏土礦分為三層:表層為含沙量較高的 “普通黏土”(佔比約 40%),適合製作耐火磚、冶煉爐襯;中層為高鋁黏土(佔比 35%),是高階陶瓷與優質耐火材料的核心原料;深層為低雜質黏土(佔比 25%),可直接用於陶罐、陶管等民生製品。“之前我們開採時沒有分類,導致高鋁黏土與普通黏土混雜,既浪費優質資源,又增加後續篩選成本。” 林舟用礦錘沿礦層分界線劃出開採痕跡,“這次採用‘水平分層開採法’,每層單獨開採、單獨儲存,用不同顏色的藤筐做標記,確保資源不浪費。”

趙宇則負責黏土的 “現場初步篩選”—— 他在開採區搭建了簡易的 “振動篩”,用胡楊木製作框架,鋪設兩層不同孔徑的紗布:上層紗布孔徑 2 毫米,過濾黏土中的小石子;下層孔徑 0.5 毫米,分離細沙與純黏土。“振動篩透過人力踩踏產生震動,比手工篩選效率提升 3 倍,而且能將黏土純度從 85% 提升至 92%,減少後續加工步驟。” 趙宇一邊演示,一邊將篩選後的純黏土裝入密封陶缸,“我們還在陶缸內鋪設了一層胡楊樹葉,防止黏土受潮結塊,延長儲存時間 —— 之前未密封的黏土存放 10 天就會變硬,現在密封后至少能儲存 1 個月。”

鐵礦儲備的擴大則依託 “礦脈精準定位 + 高效剝離技術”。衛星地圖顯示,黑石山北側的鐵礦脈延伸帶存在 3 處 “高純度礦段”,單段長度超過 50 米,厚度達 1.5 米,且埋深較淺(僅 .5 米),適合露天開採。林舟團隊採用 “階梯式剝離法”:先清除礦脈表面的浮土與碎石,形成寬度 10 米的開採平臺;再用自制的 “鐵製礦鎬”(由之前煉出的粗鐵鍛造而成)沿礦層紋理剝離礦石,避免礦石碎裂。“之前用石斧開採,每小時最多開採 20 公斤,現在用鐵鎬,效率提升到每小時 35 公斤,而且礦石完整性更好,破碎率從 15% 降至 5% 以下。” 林舟舉起一塊剛剝離的鐵礦石,斷面呈現出均勻的暗紅色,“這種完整的礦石不僅檢測資料更準確,冶煉時的受熱也更均勻,能減少雜質產生。”

為確保儲備資源的品質穩定,團隊還建立了 “資源檔案”—— 每一批開採的黏土、鐵礦都記錄了開採時間、地點、層位、初步檢測資料,並用終端拍攝樣本照片存檔。“比如這批深層低雜質黏土,記錄顯示鐵含量 0.3%、鋁含量 28%,適合製作高階陶罐;這批鐵礦來自延伸帶第二段,鐵含量 69.5%、硫含量 %,可優先用於高品質粗鐵冶煉。” 趙宇將檔案同步上傳至雲端,“這樣後續無論是自己使用,還是提供給萬倍具現的企業,都能快速匹配需求,避免資源錯配。”

資源儲備推進的同時,冶煉工藝最佳化也在緊鑼密鼓地進行。針對前期冶煉中 “爐膛溫度波動 ±15℃” 的問題,林舟團隊對冶煉爐進行了兩項關鍵改造:一是在爐膛內壁增加 “環形煙道”—— 沿爐壁開設 3 條直徑 5 厘米的煙道,將爐膛內的高溫廢氣引導至爐體外側,透過熱量迴圈讓爐膛溫度分佈更均勻,波動範圍縮小至 ±5℃;二是在風箱與通風道之間加裝 “風量調節閥”—— 透過轉動閥門改變通風道截面積,精準控制進風量,避免因風箱拉動力度不均導致的氧氣供應波動。“之前溫度波動大,導致部分鐵礦石還原不充分,粗鐵中的雜質含量偏高;現在溫度穩定了,還原反應更徹底,粗鐵純度能再提升 1.5 個百分點。” 林舟用獸骨溫度計在爐膛不同位置測量,資料顯示各點溫度差均小於 5℃,改造效果顯著。

燃料配比的最佳化則進一步提升了冶煉效率。前期試驗發現,鐵礦石與煤炭按 3:1 的比例混合時,存在部分煤炭燃燒不充分的問題,燃料損耗率達 12%。雲端支援團隊的冶金專家透過模擬計算,建議將配比調整為 “鐵礦石:煤炭:碎木 = 3:0.8:0.2”—— 碎木燃燒速度快,能快速提升爐膛溫度,為煤炭充分燃燒創造條件;同時煤炭用量減少,降低了燃料成本與灰分產生。“我們按新配比進行了 3 次試驗,結果顯示燃料損耗率降至 6%,冶煉時間從 8 小時縮短至 7 小時,而且粗鐵的金相結構更均勻,硬度從 HB200 提升至 HB210。” 趙宇展示試驗資料對比表,“更重要的是,碎木來自赤漠的枯木,屬於可再生資源,能減少對煤炭的依賴,符合綠色開發理念。”

另一項關鍵最佳化是 “出鐵口改良”。前期出鐵口採用直筒設計,鐵水流出時易攜帶爐渣,導致粗鐵中含渣量達 3%。團隊將出鐵口改為 “上寬下窄的錐形結構”,並在出鐵口內側鋪設一層高鋁黏土耐火層 —— 錐形結構能讓爐渣在出鐵過程中自然上浮,留在爐膛內;耐火層則能承受鐵水的高溫沖刷,延長出鐵口使用壽命。“改良後出鐵時,我們能清晰看到爐渣與鐵水分層,鐵水純淨度大幅提升,含渣量降至 0.8% 以下。” 林舟指著剛澆築的粗鐵錠,表面光滑無雜質,“這種低含渣量的粗鐵,後續鍛造時不需要額外去除夾渣,能節省 20% 的鍛造時間。”

最佳化後的冶煉工藝很快迎來實戰檢驗。下午三點,團隊用新儲備的鐵礦與最佳化後的工藝進行一次完整冶煉:鐵礦石按檔案記錄的高純度批次選取,燃料按新配比混合,風箱透過風量調節閥精準控制進風,爐膛溫度穩定在 1280℃。7 小時後,出鐵口流出的鐵水呈現出純淨的暗紅色,澆築成的粗鐵錠重量達 5.2 公斤(比之前增加 0.2 公斤),檢測顯示鐵含量 70.1%,硫磷雜質進一步降低,硬度 HB215,各項指標均創歷史新高。“太成功了!最佳化後的工藝不僅效率高,還能充分發揮高純度資源的優勢,實現‘資源品質 + 技術水平’的雙重提升。” 林舟將粗鐵錠的檢測報告傳送給專項團隊,很快收到 “建議將該工藝納入萬倍具現技術標準” 的回覆。

傍晚時分,團隊將當天開採的黏土、鐵礦整齊碼放在儲備區,冶煉爐的餘溫尚未散去,新一批粗鐵錠的鍛造計劃已提上日程。“接下來我們要繼續擴大儲備,爭取黏土突破 800 公斤、鐵礦突破 1500 公斤,同時將最佳化後的工藝整理成‘標準化操作手冊’,方便後續推廣。” 林舟看著儲備區堆積如山的資源,“這些資源不僅是我們探索的成果,更是支撐萬倍具現、惠及更多人的基礎 —— 只有資源足夠多、技術足夠好,才能讓赤漠的智慧真正走進千家萬戶。”

赤漠的夜色中,儲備區的資源在月光下泛著柔和的光澤,冶煉爐的火光映照著團隊忙碌的身影。擴大資源儲備與最佳化冶煉工藝的雙重推進,不僅讓林舟團隊的探索實力更上一層樓,更為後續赤漠資源的規模化開發與技術的廣泛應用奠定了堅實基礎。而這場 “資源 + 技術” 的雙重升級,也正透過萬倍具現的力量,為龍國的工業、農業、民生領域注入持續不斷的動力,成為極端環境資源開發的典範。

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