處理站內共有5個處理池,呈一字型排列,每個處理池長20米、寬15米、深5米,池體採用鋼筋混凝土結構,內壁鋪設20mm厚的防腐環氧樹脂塗層(耐酸鹼腐蝕,使用壽命10年),池體之間用300mm直徑的HDPE管道連線,管道外壁包裹著保溫棉(厚度50mm,防止冬季凍裂),每個管道介面處裝有壓力錶(量程,精度±)和閥門(不鏽鋼材質,開關壽命10萬次以上)。
第一個是調節池,主要用於調節廢水的水量和水質,池內裝有2臺潛水攪拌機(型號,功率4kW,轉速960r/min),攪拌機每隔30分鐘啟動一次,每次執行15分鐘,確保廢水均勻混合,池體外側裝有液位計(量程0-5m,精度±),實時監測水位,防止溢位;調節池進水口裝有流量感測器(型號LDG-50,量程0-100m3/h,精度±1%),記錄每日進水量,資料同步上傳至環保部電腦。
第二個是中和反應池,用於調節廢水pH值,池內裝有2臺加藥泵(型號,流量0-50L/h,壓力),分別新增氫氧化鈉溶液(濃度30%,儲存在10m3的聚乙烯儲罐中)和鹽酸溶液(濃度20%,儲存在8m3的聚丙烯儲罐中),根據pH線上監測儀(型號PHG-217,測量範圍0-14pH,精度±)的資料自動調節加藥量,將廢水pH值穩定在6-9之間;反應池內還裝有1臺超聲波液位開關(型號SLS-200,檢測距離0-2m),防止藥劑溢位。
第三個是沉澱池,用於去除廢水中的懸浮物,池內新增聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯醯胺(PAM)作為絮凝劑,PAC加藥量為50mg/L,PAM加藥量為5mg/L,透過加藥泵精準控制;沉澱池底部裝有錐形汙泥鬥(傾斜角度60°),汙泥鬥底部連線排泥泵(型號,流量100m3/h,揚程15m),將沉澱的汙泥排入汙泥濃縮池(容積50m3),濃縮後的汙泥含水率降至80%以下,再由板框壓濾機(型號,過濾面積100㎡,工作壓力)壓濾成泥餅,泥餅含水率≤60%,便於運輸處置。
第四個是活性炭吸附池,用於去除廢水中的有機物和重金屬離子,池內填充柱狀活性炭(直徑3mm,長度8mm,碘吸附值≥1000mg/g),填充高度3m,活性炭層上方裝有布水器(採用多孔管布水,布水均勻度≥95%),下方裝有承託層(由鵝卵石和石英砂組成,鵝卵石粒徑20-30mm,石英砂粒徑5-10mm,厚度各200mm);吸附池出水端裝有COD線上監測儀(型號COD-測量範圍0-100mg/L,精度±5%)和氨氮線上監測儀(型號NH3N-測量範圍0-20mg/L,精度±5%),實時監測出水水質,確保COD≤30mg/L、氨氮≤8mg/L。
第五個是反滲透池,用於深度處理廢水,實現迴圈利用,池內裝有2套反滲透膜元件(型號BW30-單支膜元件產水量,脫鹽率≥99.5%),採用二級反滲透工藝,進水壓力,水溫控制在25±5℃;反滲透產水(回用廢水)儲存在1000m3的不鏽鋼水箱中,用於車間裝置清洗和綠化灌溉,回用率≥70%,剩餘30%達標廢水透過總排口排放,排口處裝有流量計(型號電磁流量計,量程0-50m3/h)和線上監測儀,資料實時上傳至渤海新區環保局監控平臺,接受遠端監管。
技術總監周明穿著白色實驗服(左胸繡“飛天技術”標識,袖口彆著鋼筆),手裡拿著《環境影響評價批准書》(紅色封面,編號“渤海環審〔2009〕第58號”,內頁共12頁,詳細記錄審批依據、專案概況、環保措施、監測要求)和《廢水處理站執行報告》(共20頁,包含近7天的處理資料、裝置執行記錄),正在與環保工程師陳麗(穿著同款式實驗服,手裡拿著行動式水質檢測儀)檢查處理裝置。
“陳工,環評已經透過,試生產前一定要確保廢水處理裝置100%正常執行,”周明指著活性炭吸附池的線上監測儀,“你看,昨天的出水COD值是28mg/L,氨氮,雖然達標,但還要再最佳化加藥量,爭取把COD控制在25mg/L以下,氨氮控制在7mg/L以下,留足安全餘量。”
陳麗開啟行動式水質檢測儀(型號雜湊DR890,測量範圍0-100mg/L,精度±),從反滲透池取樣口取出50mL水樣,倒入檢測比色管:“周總監放心,我已經調整了PAC和PAM的加藥量,PAC從50mg/L調到55mg/L,PAM從5mg/L調到6mg/L,剛才取樣檢測,,氨氮,已經達到目標值了。”
她翻開《廢水處理站執行報告》第8頁,指著裝置執行記錄:“所有裝置執行引數都正常,潛水攪拌機執行電流(額定電流),加藥泵流量穩定,反滲透膜壓差(正常範圍),板框壓濾機出泥量每天1.2噸,含水率58%,符合處置要求。”
兩人隨後前往廢氣處理區,廢氣處理區位於提煉車間北側,佔地1500平方米,主要處理提煉爐和烘乾裝置產生的廢氣,處理流程為“集氣罩收集→旋風除塵→布袋除塵→活性炭吸附→30米高排氣筒排放”。
提煉爐頂部裝有6個集氣罩(每個集氣罩直徑1.5米,集氣效率≥95%),透過直徑800mm的不鏽鋼管道連線至旋風除塵器(型號XCX-處理風量m3/h,除塵效率≥90%),旋風除塵器底部裝有灰鬥(容積5m3),收集的粗顆粒粉塵(主要是未反應的稀有礦產粉末)每週清理一次,清理的粉塵返回原料倉庫重新利用,利用率達80%。
旋風除塵器出口連線至布袋除塵器(型號MC-240,過濾面積240㎡,濾袋材質為PPS針刺氈,耐溫180℃,除塵效率≥99.5%),布袋除塵器裝有壓差監測儀(量程0-5kPa,精度±),當濾袋阻力超過2kPa時,自動啟動脈衝噴吹清灰系統(壓縮空氣壓力,噴吹時間0.1秒/次,噴吹間隔30秒),確保濾袋暢通。
布袋除塵器出口連線至活性炭吸附塔(直徑3米,高度8米,填充顆粒活性炭(粒徑5mm,比表面積1200㎡/g),填充量15噸,吸附效率≥90%),吸附塔裝有溫度感測器(量程0-100℃,精度±1℃)和壓力感測器(量程,精度±),防止活性炭過熱或吸附塔超壓。
最後,處理後的廢氣透過30米高的排氣筒(直徑1.2米,材質為玻璃鋼,抗腐蝕)排放,排氣筒頂部裝有煙氣線上監測系統(型號CEMS-監測引數包括顆粒物、二氧化硫、氮氧化物,顆粒物測量範圍0-50mg/m3,精度±2mg/m3;二氧化硫測量範圍0-100mg/m3,精度±5mg/m3;氮氧化物測量範圍0-100mg/m3,精度±5mg/m3),資料每10分鐘記錄一次,實時上傳至環保局平臺。
“廢氣處理這邊,昨天的監測資料顯示,顆粒物濃度,二氧化硫,氮氧化物,都遠低於國家標準(顆粒物≤30mg/m3,二氧化硫≤50mg/m3,氮氧化物≤50mg/m3),”陳麗指著線上監測系統的顯示屏,“而且我們每週會委託第三方檢測機構(龍國環境監測有限公司)進行手工取樣檢測,上週的檢測報告顯示,各項指標都達標,檢測報告已經存檔。”
接下來是固廢處理區,固廢處理區位於基地西側,佔地1000平方米,分為一般固廢區和危險固廢區,兩區之間用3米高的防火牆分隔,牆上刷著黃色警示線。
一般固廢區(主要是生活垃圾、包裝材料)設有20個分類垃圾桶(可回收物、廚餘垃圾、其他垃圾各10個,有害垃圾5個),垃圾桶容積50L,每天由渤海新區環衛部門清運,清運頻率1次/天,年清運量約36噸,清運協議有效期3年,每年清運費用1.8萬港元。
危險固廢區(主要是浸出渣、廢活性炭、廢機油)設有10個密封式儲罐(每個儲罐容積10m3,材質為聚乙烯,耐酸鹼),儲罐上貼有危險廢物標識(紅色骷髏圖案,標註廢物名稱、危險特性、產生日期),危險固廢由龍國危廢處理有限公司處置,處置協議有效期5年,浸出渣處置量約200噸/年,處置費用200港元/噸;廢活性炭處置量約30噸/年,處置費用500港元/噸;廢機油處置量約5噸/年,處置費用800港元/噸,年總處置費用約6.9萬港元,處置公司需提供《危險廢物轉移聯單》,每轉移一次填寫一聯,確保可追溯。
“固廢處置的所有手續都齊全,危廢處理公司有龍國環保部頒發的《危險廢物經營許可證》,資質在有效期內,”周明拿出《固廢處置協議》和《轉移聯單》,“我們還建立了固廢臺賬,詳細記錄每類固廢的產生量、處置量、轉移時間、接收單位,臺賬儲存期限5年,符合環保局要求。”
檢查完環保設施,周明和陳麗前往提煉車間,檢視裝置的最後除錯情況。
提煉車間內,3臺提煉爐(型號XTL-800)已除錯完畢,爐體表面的溫度顯示屏顯示800℃±5℃(設計溫度800℃,誤差範圍±5℃),爐內裝有熱電偶溫度感測器(測量精度±1℃),實時監測爐內溫度,透過PLC控制系統(型號西門子S7-300)自動調節加熱功率,確保溫度穩定。
萃取工段的500mL分液漏斗(共20個)整齊排列在實驗臺上,每個漏斗旁都放著濃度計(型號WAY-2S,測量範圍0-100%,精度±0.1%),用於檢測萃取劑濃度,目前使用的P204-煤油萃取劑濃度為22%,萃取效率穩定在98.5%,比設計效率98%高0.5個百分點。
磁選機(型號CXJ-600)的輸送帶速度調節至1m/s,磁場強度,透過磁場強度測試儀(型號WT20A,精度±)檢測,磁場分佈均勻,無明顯偏差;磁選機下方的接料斗裝有稱重感測器(量程0-100kg,精度±),實時記錄磁選後的產品重量,方便統計產量。
“車間裝置的除錯已經完成,現在就等原料進場,”生產部經理趙偉(穿著藍色工裝,手裡拿著《試生產計劃表》)迎上來,“我們計劃下週一開始試生產,每天執行8小時,分兩班(早班8:00-晚班-),每班配備10名操作工、2名質檢員、1名裝置維護工,確保生產順利。”
《試生產計劃表》詳細記錄了試生產期間的原料用量(每天50噸稀土精礦,純度60%)、生產步驟(原料破碎→酸浸→萃取→提純→磁選→成品檢測)、質量要求(成品純度≥%)、時間節點(每天8:00原料進場半成品檢測成品入庫),每個步驟都有負責人簽字欄,確保責任到人。
此時,TVB紀錄片團隊的5名成員(帶著索尼HDW-F900R高畫質攝像機、LED補光燈、無線麥克風)來到車間,導演張默(穿著藍色馬甲,上面印“TVB紀錄片團隊”)走上前:“周總監,阮董助理吩咐我們來拍攝環評透過後的試生產準備場景,重點拍環保設施執行和裝置除錯,還要採訪您和陳工,介紹專案的環保措施。”
周明點頭同意:“沒問題,你們可以拍攝廢水處理站、廢氣處理區和提煉車間,採訪內容主要圍繞環保投入、措施效果、專案意義,我會配合你們。”
攝影師立刻架設裝置,在廢水處理站拍攝潛水攪拌機執行、線上監測儀資料;在廢氣處理區拍攝布袋除塵器清灰過程、排氣筒排放;在提煉車間拍攝提煉爐溫度控制、萃取劑濃度檢測,每個場景拍攝3-5分鐘素材,確保畫面清晰、資料可見。
採訪環節,張默問道:“周總監,飛天稀有礦產專案在環保方面投入了多少資金?這些投入能帶來甚麼效果?”
周明對著麥克風回答:“專案環保總投入2.5億港元,佔總投資的10%,主要用於廢水處理站(8000萬港元)、廢氣處理區(6000萬港元)、固廢處置(3000萬港元)、線上監測系統(2000萬港元)、應急設施(6000萬港元)。這些投入能確保專案運營期間,廢水、廢氣、固廢100%達標排放,每年減少COD排放約18噸、二氧化硫排放約5噸,為渤海灣的生態保護貢獻力量,同時也能提升專案的社會形象,實現經濟效益和環境效益雙贏。”
陳麗補充道:“我們還建立了環保管理制度,每天記錄裝置執行資料,每週進行環保自查,每月向環保局提交監測報告,確保環保措施長期有效,不會因為生產繁忙而放鬆環保要求。”
下午3點,周明接到王莽的電話,王莽在電話裡說:“周明,環評透過是個好訊息,試生產一定要穩紮穩打,先小規模執行,熟悉流程後再逐步擴大產能。另外,我已經跟李家成的新能源公司溝透過,他們下個月會派技術團隊來基地考察,確認成品質量,沒問題的話就按合同供貨,每月50噸,你要提前準備好樣品,做好檢測報告。”
“請王總放心,我們會按小規模試生產,每天50噸原料,產出20噸成品,成品檢測用原子吸收分光光度計(型號島津AA-檢測精度%),確保純度%,樣品會提前準備好,檢測報告也會蓋章存檔,等待李家成公司考察。”周明回應道。
掛了電話,周明又聯絡龍國稀有礦產研究院的張遠院長:“張院長,我們環評透過了,下週開始試生產,想請研究院派幾位專家來現場指導,主要指導萃取工藝和成品提純,您看方便嗎?”
張遠在電話裡笑著說:“沒問題,我派5名專家(萃取技術專家黃凱、提純技術專家吳芳等)明天就過去,指導你們試生產,另外,研究院的15項專利授權檔案已經快遞給你,注意查收,有技術問題隨時溝通。”
接下來的幾天,試生產準備工作有序推進:
- 原料倉庫接收蒙區礦企發來的1000噸稀土精礦(純度60%,雜質含量%),精礦儲存在密封的不鏽鋼儲罐中(每個儲罐容積500m3,共2個),儲罐內裝有溫溼度感測器(溫度控制在20±5℃,溼度≤60%),防止精礦受潮變質;
- 質檢部校準所有檢測裝置,原子吸收分光光度計、pH線上監測儀、磁場強度測試儀等,校準報告由第三方機構出具,確保檢測資料準確;
- 後勤部補充環保藥劑,氫氧化鈉溶液10m3、鹽酸溶液8m3、PAC 5噸、PAM 1噸、活性炭20噸,藥劑儲存在專用倉庫,倉庫裝有通風系統和洩漏檢測報警儀;
- 生產部組織操作工培訓,培訓內容包括裝置操作、安全規程、環保要求,培訓時長40小時,考核合格後才能上崗,考核透過率100%。
2009年6月下旬,試生產正式啟動,第一天就順利產出20噸高純度稀有礦產材料,經質檢部檢測,純度%,磁效能引數(最大磁能積,矯頑力)符合要求,廢水、廢氣排放資料全部達標,線上監測系統執行正常,環保局遠端監控平臺顯示所有資料合格。
周明將試生產情況彙報給王莽,王莽高興地說:“很好,試生產成功為下半年的正式投產打下了基礎,接下來要做好產量穩定和質量控制,同時準備半年度戰略覆盤,各部門要整理好上半年的工作資料,下週在香江梅花大廈召開復盤會,總結成績,規劃下半年目標。”
2009年6月底的香江,維多利亞港的海風帶著溼潤的氣息吹過梅花大廈,大廈25層的大型會議室裡,陽光透過120㎡的弧形落地窗灑在深棕色的實木會議桌上,桌面經過拋光處理,倒映出天花板上16盞嵌入式筒燈的暖黃光線。